快訊播報
配焦粉煉焦技術快訊
- 2023-09-18 17:32
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9月18日Mysteel煤焦:港口焦炭現貨偏強運行。內貿詢盤情緒較好,貿易商心態表現樂觀;外貿報盤價位小幅上漲,實際成交難度較大。需關注國內外鋼廠需求、焦煤成本和期貨盤面等情況對港口焦炭的影響?,F港口各品種焦炭價格如下: 貿易現匯出庫: 準一級焦現貨2220元/噸(+50) 一級焦現貨2320元/噸(+50) 焦?,F貨1820元/噸(-) 焦末現貨1220元/噸(-) 工廠承兌平倉: 二級焦2040元/噸(-) 準一級焦2140元/噸(-) 一級焦2240元/噸(-) 一級干熄焦2600元/噸(-) 出口FOB: CSR62一級焦309美元/噸(+5) CSR65一級焦329美元/噸(+5) 10-30mm焦粒279美元/噸(+5) 0-10mm焦粉185美元/噸(+5)
- 2023-09-18 10:24
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9月18日濟寧市場焦粉價格暫穩運行,現粒度0-10mm,FC>85,A<13.5,S<1,MT12,出廠含稅報價1300元/噸。
- 2023-09-18 09:22
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9月18日日照港焦粉價格暫穩運行,現港口焦粉0-10mm,FC82,A13.5,S0.8,MT14報1220元/噸,均場地現匯價。
- 2023-09-18 09:21
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9月18日六盤水市場焦粉價格暫穩,現焦粉FC>80,S<0.8干基出廠含稅報1675元/噸。
- 2023-09-18 09:13
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9月18日菏澤市場焦粉價格暫穩運行,現當地焦粉主流現匯干熄1440元/噸,均出廠含稅價。
配焦粉煉焦技術價格行情
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9月18日唐山市場焦粉價格行情
焦粉 2023-09-18 09:07
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9月18日呂梁市場焦粉價格行情
焦粉 2023-09-18 09:00
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9月18日臨汾市場焦粉價格行情
焦粉 2023-09-18 08:57
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9月18日太原市場焦粉價格行情
焦粉 2023-09-18 08:46
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9月18日長治市場焦粉價格行情
焦粉 2023-09-18 08:59
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9月18日運城市場焦粉價格行情
焦粉 2023-09-18 09:02
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9月18日平頂山市場焦粉價格行情
焦粉 2023-09-18 08:45
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9月18日濱州市場焦粉價格行情
焦粉 2023-09-18 09:12
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9月18日菏澤市場焦粉價格行情
焦粉 2023-09-18 09:13
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9月18日濰坊市場焦粉價格行情
焦粉 2023-09-18 09:13
配焦粉煉焦技術相關資訊
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同時,注重發揮聯合降本作用,原料采購部門加強與技術中心、生產單位的密切協作,按照“快進快出”原則,每天研究原燃材料性價比,分析進廠原料結構,以及庫存品種結構,根據不同的成本組合,不斷優化生產工藝,使采購引進的焦粉替代燒結無煙煤、達州1/3焦煤等快速投入生產,降低了燒結固體燃料消耗,優化了煉焦煤資源結構,從而挖掘出配煤配礦的降本潛力
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同時,注重發揮聯合降本作用,原料采購部門加強與技術中心、生產單位的密切協作,按照“快進快出”原則,每天研究原燃材料性價比,分析進廠原料結構,以及庫存品種結構,根據不同的成本組合,不斷優化生產工藝,使采購引進的焦粉替代燒結無煙煤、達州1/3焦煤等快速投入生產,降低了燒結固體燃料消耗,優化了煉焦煤資源結構,從而挖掘出配煤配礦的降本潛力(余兵兵) 。
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采用低氮燃燒器技術,降低了氮氧化物產生量和煉焦耗熱量全干法熄焦技術完全杜絕了濕法熄焦對大氣的污染,并在所有工作面配套建設了地面除塵設施,杜絕焦粉逸散備煤、干熄焦皮帶運輸采用全封閉模式,機頭機尾均安裝除塵系統,均采用覆膜濾料,實際運行粉塵含量小于5mg/Nm3,全過程把控揚塵外泄 吃干榨凈固廢變寶 焦化產生的各類廢棄物一直是環保管理的重中之重,日照公司多措并舉讓廢棄物妥善處理并變廢為寶,延伸了產業鏈,將焦化副產品打造成新的利潤增長點。
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位于市千萬噸級煤、焦化經濟開發區,是山西省重點民營焦化企業之一 公司所屬焦化廠選用的是5.5米搗固式焦爐,可年產焦炭120萬噸,設備先進、技術領先配套化產回收、污水處理、地面除塵、余熱回收、焦粉加工等,并從煉焦過程中提煉煤焦油、粗苯、硫銨、硫磺等多種化工產品 圖10:新禹煤焦公司(一) 圖11:新禹煤焦公司(二) 鵬飛焦化廠,同樣位于市千萬噸級煤、焦化經濟開發區,被列為省級重點工程之一,被省政府命名為鵬飛現代煤化工循環經濟示范園,通過了省級清潔生產審核驗收,鵬飛焦化廠生產現場已實現無人、無車、無物、無塵,四無管理的先進管理模式。
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為進一步搞好環保和節能工作,公司于2007年6月啟動了柏果焦化廠焦爐地面除塵工程,該工程總體投資概算為1600萬元,9月16日正式開工建設,預計于2008年4月底全部建成工程建成投產后,將進一步提高了焦爐的除塵效率,能有效地改善周邊居民的生活環境,并可回收焦粉600噸/年用來摻配煉焦 柏果焦化工程自投產以來,各項技術經濟指標達到設計標準,設備運行可靠,安全、環保、生產、技術、節能監督體系進一步健全,產品質量穩定,企業管理不斷規范,人員素質穩步提升,工作、生活環境日趨完善,員工精神飽滿,企業文化建設內涵得到深度延伸。
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該設備解決了襯板的耐磨問題,振幅、彈簧、同步系統、介質都是據焦炭特性而設計的獨特結構經過7年的不斷研發改進,該項工藝技術及裝備研發終獲成功 崔淑玲介紹,經過加工的焦粉在回配煉焦當中不再收縮,即配入1噸焦粉可增產1噸焦炭,節約1.3噸煤,因此焦粉回配的經濟價值大大高于任何一種瘦煤、貧煤和無煙煤的配入價值而且,經十幾家焦化企業試用證實,焦煤回配提高了焦炭的抗碎強度,增加了大塊焦比例,結焦時間縮短,降低了綜合成本,也擴大了配煤品種,實現了節能減排。
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鄂鋼焦化廠成功應用“除塵焦粉回配”技術,將難以處置的除塵焦粉直接回兌配煤煉焦生產,實現了除塵焦粉的有效循環利用,推動焦化環保循環經濟的發展,1至7月份回配焦粉18900余噸,創造經濟效益約435萬元? 焦化廠配套環保項目投運以來,廠區污染和周邊環境得到改善,尤其是干法熄焦和除塵設施的使用,有效回收了生產中的煤粉和炭粉?焦化廠每天因生產產生的除塵焦粉近90噸,除塵焦粉70%的顆粒小于0?5mm,輸送到噴煤和燒結都不能充分利用,對外銷售只能賣到原煤價格的一半,一年下來造成的經濟損失高達幾百萬元?該廠技術人員根據行業相關經驗,并結合生產實際,認為除塵焦粉不需處理,直接回配應該可行,為此,“除塵焦粉回配”技術應用被列為焦化廠降本增效的攻關課題之一? 攻關課題確定后,焦化廠技術人員自我加壓,主動放棄雙休日,一邊多方積極查閱資料,一邊進行小焦爐配比實驗?他們嘗試在原料配比中直接添加除塵焦粉入料,以及調整配比后直接頂替瘦煤配料等多個方案,結果焦炭工業性質都不合格? 面對困難,焦化廠技術人員不氣餒,經過不斷總結,反復實驗,終于在調整配比后,加入2%的除塵焦粉生產的焦炭質量M10基本穩定,M40略有提高,焦炭工業性質可靠? 為避免焦粉對煤前的二次污染,經配煤小組配比認定,結合該廠堆送料工藝,選用除塵焦粉于煤后系統回配生產的工藝技術,成功設計建造了焦粉回配裝置?投產兩周便實現了每天90噸除塵焦粉全部回兌配煤,生產的焦炭質量穩定,除塵焦粉產量無明顯變化?“除塵焦粉回配”技術項目的成功應用,不僅有效地降低了配料成本,在環保經濟的發展上起到了推進作用?(來源:鄂鋼) 。
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近年來,焦化企業采用處理后達標廢水用于熄焦或循環使用,尤其是通過《焦化行業準入條件》準入的企業,基本上可以做到焦化廢水不外排而裝煤、出焦除塵設施的應用使煉焦作業中90%的塵源被有效控制,儲煤場抑塵、防塵措施的采用等綜合作用下,煉焦粉塵的排放大為減少焦化行業高耗能、高污染形象得到極大改觀 (五)提高焦炭質量,促進節約用焦工作取得較好成績 近年來,在焦炭產量快速增長、煉焦煤供應質量下降的情況下,焦化企業裝備的大型化和干熄焦技術的大量采用,以及不斷加強配煤技術研究,改進操作,努力提高焦炭質量,促進了我國鋼鐵行業高爐煉鐵生產技術經濟指標的改善和煉鐵焦比下降,節約大量的焦炭。
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板坯由四層組成:上下兩層為70mm厚的Q235普碳鋼、中間兩層為20mm不銹鋼材料 北臺鋼鐵: 7月份,北營軋鋼廠成功軋制出兩個規格的HRB500四級螺紋鋼及HRB335E、HRB400E、HRB500E抗震級別螺紋鋼 黑龍江建龍: 8月6日,黑龍江建龍成功開發生產的177.8×10.36mmN80-1和J55石油套管通過評定,并轉為常規產品正式生產 衡鋼: 近日,華菱衡鋼219分廠成功完成了13CrΦ101.6×15.5㎜規格的不銹鋼接箍料成品鋼管的新產品開發工作 天津冶金集團 7月14日,天津冶金集團有限公司無縫鋼管廠試制TP304φ139.7×8-11mm和15-5PHφ108×15mm兩個品種熱軋不銹鋼管取得成功 攀鋼: 近日,攀長鋼扁平材車間優化工藝成功軋制出一批極難軋制NAK80 遷鋼: 近日,遷鋼極限規格1910mm×5mm攪拌罐鋼一次性軋制成功 包鋼: 8月14日,包鋼集團一軋廠成功軋制厚度為1.4mm的熱軋薄帶 承鋼: 近日,承鋼公司成功開發預應力鋼絲鋼絞線C77B熱軋盤條 安鋼: 7月份,安鋼第二軋鋼廠成功開發了L245管線鋼新品種 江蘇華新特鋼 2507雙相不銹鋼管材通過國家鑒定,該產品廣泛應用于石油石化領域 萊鋼: 萊鋼棒材廠大型車間成功試軋鋼種Q235A、120mm×400mm大規格扁鋼 漣鋼: 漣鋼研發的首批焊接氣瓶鋼性能完全達到要求 唐山中厚板: 近日,唐山中厚板公司成功試生產出低合金高強度結構鋼Q390、Q420 舞鋼: 近日,舞鋼公司新線二軋鋼成功軋制出優質碳素結構鋼40Mn 科技創新 武鋼: 武鋼程潮鐵礦兩項科技創新成果“能快速拆裝的聯軸器”和“具有杠桿式限位裝置的電動葫蘆”,雙雙被授予實用新型專利 日前,由武鋼大冶鐵礦自行設計的WLS-220螺旋推進破碎器正式被國家知識產權局專利局受理 武鋼“HG785高強度焊接結構用中厚鋼板的開發與應用”通過由湖北省科技廳主持的科技成果鑒定,產品實物質量達到國際先進水平 攀鋼: 攀鋼釩軌梁廠連鑄方坯熱送熱裝技術取得可喜成效,方坯平均熱裝率從去年的15.4%大幅度提高到44.9%;加熱爐煤氣單耗從2008年四季度的1.44GJ/t降至2009年一季度的1.169GJ/t,降低18.8% 由鋼研院、攀鋼釩、攀成鋼共同承擔的“PG-L608A環保鈍化熱鍍鋅板開發”項目于近日通過四川省鑒定 鄂鋼: 鄂鋼煉鐵廠近日收到國家產權局送達的《專利申請受理通知書》,標志著該廠申報的“高爐再造冷卻壁”技術有望獲國家專利 近日,由鄂鋼焦化廠申報的“除塵焦粉回配煤煉焦方法及其工藝”獲國家知識產權局頒發的專利證書 達鋼: 日前,四川達州鋼鐵集團公司自主研發的3000Nm3/h轉爐煤氣凈化制甲醇裝置投入使用。
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板坯由四層組成:上下兩層為70mm厚的Q235普碳鋼、中間兩層為20mm不銹鋼材料 北臺鋼鐵: 7月份,北營軋鋼廠成功軋制出兩個規格的HRB500四級螺紋鋼及HRB335E、HRB400E、HRB500E抗震級別螺紋鋼 黑龍江建龍: 8月6日,黑龍江建龍成功開發生產的177.8×10.36mmN80-1和J55石油套管通過評定,并轉為常規產品正式生產 衡鋼: 近日,華菱衡鋼219分廠成功完成了13CrΦ101.6×15.5㎜規格的不銹鋼接箍料成品鋼管的新產品開發工作 天津冶金集團 7月14日,天津冶金集團有限公司無縫鋼管廠試制TP304φ139.7×8-11mm和15-5PHφ108×15mm兩個品種熱軋不銹鋼管取得成功 攀鋼: 近日,攀長鋼扁平材車間優化工藝成功軋制出一批極難軋制NAK80 遷鋼: 近日,遷鋼極限規格1910mm×5mm攪拌罐鋼一次性軋制成功 包鋼: 8月14日,包鋼集團一軋廠成功軋制厚度為1.4mm的熱軋薄帶 承鋼: 近日,承鋼公司成功開發預應力鋼絲鋼絞線C77B熱軋盤條 安鋼: 7月份,安鋼第二軋鋼廠成功開發了L245管線鋼新品種 江蘇華新特鋼 2507雙相不銹鋼管材通過國家鑒定,該產品廣泛應用于石油石化領域 萊鋼: 萊鋼棒材廠大型車間成功試軋鋼種Q235A、120mm×400mm大規格扁鋼 漣鋼: 漣鋼研發的首批焊接氣瓶鋼性能完全達到要求 唐山中厚板: 近日,唐山中厚板公司成功試生產出低合金高強度結構鋼Q390、Q420 舞鋼: 近日,舞鋼公司新線二軋鋼成功軋制出優質碳素結構鋼40Mn 科技創新 武鋼: 武鋼程潮鐵礦兩項科技創新成果“能快速拆裝的聯軸器”和“具有杠桿式限位裝置的電動葫蘆”,雙雙被授予實用新型專利 日前,由武鋼大冶鐵礦自行設計的WLS-220螺旋推進破碎器正式被國家知識產權局專利局受理 武鋼“HG785高強度焊接結構用中厚鋼板的開發與應用”通過由湖北省科技廳主持的科技成果鑒定,產品實物質量達到國際先進水平 攀鋼: 攀鋼釩軌梁廠連鑄方坯熱送熱裝技術取得可喜成效,方坯平均熱裝率從去年的15.4%大幅度提高到44.9%;加熱爐煤氣單耗從2008年四季度的1.44GJ/t降至2009年一季度的1.169GJ/t,降低18.8% 由鋼研院、攀鋼釩、攀成鋼共同承擔的“PG-L608A環保鈍化熱鍍鋅板開發”項目于近日通過四川省鑒定 鄂鋼: 鄂鋼煉鐵廠近日收到國家產權局送達的《專利申請受理通知書》,標志著該廠申報的“高爐再造冷卻壁”技術有望獲國家專利 近日,由鄂鋼焦化廠申報的“除塵焦粉回配煤煉焦方法及其工藝”獲國家知識產權局頒發的專利證書 達鋼: 日前,四川達州鋼鐵集團公司自主研發的3000Nm3/h轉爐煤氣凈化制甲醇裝置投入使用。
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對鍋爐工藝進行了改造,實現煤、氣雙用,將多余的煤氣用于鍋爐供熱,每年可降低消耗500萬元活性灰壓球生產工藝,使粉灰回收率達100%,杜絕了工業廢品的產生及廢棄物排放 其中的焦化項目采用搗固焦工藝技術,拓寬了原料范圍,可多配高揮發分煤和弱粘結性煤生產優質高爐用焦,摻入焦粉和石油焦粉生產優質高爐用焦和鑄造焦,也可用100%高揮發分煤生產氣化焦;在用同樣的配合煤冶煉焦炭時,可有效提高焦炭質量,M40提高2到4個百分點,M10減少3到5個百分點。
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據初步統計,10月份,共清理出高硫份主焦煤1500噸、低揮發份的三分之一焦煤3500噸、低硫2號焦煤500噸、肥煤1500噸,按平均每噸煤2000元計算,可節約采購資金近1400萬元 運用技術手段回配焦粉該工段成熟地運用除塵焦粉回配技術降成本,對生產過程中產生的除塵焦粉經過整理均勻、控制水份等操作,直接回兌配煤煉焦生產,節約配比中煤的用量,實現了焦粉的有效循環利用。
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武鋼集團鄂鋼焦化廠成功應用“除塵焦粉回配”技術,將難以處置的除塵焦粉直接回兌配煤煉焦生產,實現了除塵焦粉的有效循環利用,推動焦化環保循環經濟的發展,該廠2006年回配焦粉22000余噸,創造經濟效益510萬元 。
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武鋼集團鄂鋼焦化廠成功應用“除塵焦粉回配”技術,將難以處置的除塵焦粉直接回兌配煤煉焦生產,實現了除塵焦粉的有效循環利用,推動焦化環保循環經濟的發展,該廠2006年回配焦粉22000余噸,創造經濟效益510萬元 鄂鋼焦化廠配套環保項目投運以來,廠區污染和周邊環境得到改善,尤其是干法熄焦和除塵設施的使用,有效回收了生產中的煤粉和炭粉,每天因此生產除塵焦粉近90噸,而除塵焦粉70%的顆粒小于0.5MM,輸送到噴煤和燒結都不能充分利用,對外銷售每噸焦粉只賣到原煤價格的一半,一年就此一項造成經濟損失達幾百萬元。
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日本鋼鐵工業具有悠久的歷史,尤其是在煉鐵方面不斷采用新技術和創新技術?作為最近10年采用的新技術,有使用更加廉價原燃料的技術?延長高爐和焦爐壽命的技術?節能技術?廢棄物的再利用技術和環保技術等?本文就煉鐵技術的發展概況及今后發展趨勢進行介紹? 1.前言 伴隨著1985年日元升值的壓力,日本高爐實施了合理化措施,如設備的集約化和保重點生產的生產體制等(新日鐵的釜石制鐵所的2座高爐?鐵所的1座高爐?八幡制鐵所的l座高爐和廣燦制鐵所的1座高爐都停止了生產)?另外,上世紀90年代由于泡沫經濟的崩潰和日元的持續升值,因此對鋼鐵的需求停滯不前,而且全球變暖和廢棄物等所造成的環境問題變得日益明顯? 進入21世紀后,世界鋼鐵工業出現了重組和設備的集約,主要表現在以下3個方面:①是鐵礦石供應商的整合(2000年有12家以上的鐵礦石供應商進行整合,如巴西CVRD?澳大利亞的力拓集團和澳大利亞的必和必拓集團等3大公司,約占世界鐵礦石70%的份額);②是鋼鐵J一家的整合和巨大鋼鐵廠家的誕生(2002年有阿塞洛?2003年有JFE鋼公司?2004年有米塔爾);③足鋼鐵廠家之間的合作等(隨著日本國內汽車和家電行業向海外的推出,一些特殊鋼材已由當地供給,從而出現了新日鐵一阿塞洛?新日鐵一浦項?新日鐵一寶鋼等),使世界鋼鐵工業發生了很大的變革?最近,由于中國經濟快速發展的影響,世界各國的鋼鐵產量有了很大的提高,生產原料的短缺,導致原料價格高漲和原料質量的日益下降,這已成為眼下令人擔憂的事情?本文就最近10年煉鐵技術的變遷進行了概述? 2.煉鐵技術的變遷 2.1煉鐵技術的發展趨勢 戰后,日本鋼鐵工業積極從歐美引進了許多最新技術,并將其發展為更加先進的技術,同時由于把制鐵所建存能大量運送優質原燃料的臨海地區,因而構筑了領先于世界的鋼鐵王國?上世紀60年代至70年代,高爐向高壓操作?大型化?高溫鼓風和強化原料制粒技術的方向發展,而且隨著燒結礦質量的提高和爐料控制技術的開始應用,以及1961年開始采用噴吹重油等技術后,日本各鋼鐵公司都在進行低還原劑比操作競賽,1980年11月新日鐵君津制鐵所4號高爐的還原劑比達到了406kg/t,1981年11月NKK(現在的JFE)福山制鐵所3號高爐的還原劑比達到T396kg/t,接近極限值? 但是,自1973年和1979年石油危機以后,從高爐風口噴吹重油技術已失去了價格的競爭力?1982年8月日本42座生產中的高爐全部改為無噴吹重油操作?當時,為降低整個制鐵所的能源成本,高爐操作朝著高還原劑比操作的方向發展?另外,為降低成本,開發廉價原燃料使用技術已成為主要煉鐵技術,在高爐操作中已轉向噴煤操作?自1981年6月新日鐵大分制鐵所1號高爐采用噴煤設備以來,高爐噴煤操作存日本迅速普及,1998年日本所有高爐都安裝了噴煤裝置,平均噴煤量達到130kg/t?1998年神戶鋼鐵公司加古川制鐵所l號高爐噴煤比達到了254kg/t,JFE鋼公司福山制鐵所3號高爐噴煤比達到了266kg/t? 毫無疑問上世紀90年代的鋼鐵工業是在嚴峻環境下進行生產的?另外,隨著日元升值速率的高漲和泡沫經濟的崩潰,日本鋼鐵工業變得不穩定起來,因此致力于推進以下所述的合理化措施技術和降低成本技術的開發? ①煉鐵各工序控制系統的引進和自動化技術;②大量噴煤技術(改善粉煤的燃燒性?爐料分布控制?對包括粉體和流體行為在內的爐下部現象進行解析?低Si02燒結礦的使用和高爐評價技術等);③廢塑料再利用技術(高爐和焦爐使用廢塑料技術);④廉價原燃料使用技術(大量使用豆石技術和大量使用弱粘結煤技術等);⑤節省勞動力(燒結機?CDQ(干熄焦)的最佳操作?連續卸料機?焦爐自動化?高爐短時間大修等);⑥長壽命技術(延長高爐和焦爐壽命的措施技術);⑦環保技術(采用回轉式還原爐(RHF)處理粉塵和燒結廢氣的循環利用等);⑧新工藝的開發(替代鐵源的生產技術?熔融還原煉鐵法(D10S)?新一代煉焦爐(SCOPE21)等);⑨爐內可視化技術(Venus的開發和提高高爐綜合模型的精度等)? 進入21世紀,加大了上述開發技術在實機上的應用,同時最近幾年隨著中國經濟的快速發展,高爐的開發目標正朝著高利用系數方向發展?根據日本國內高爐的生產座數和平均爐內容積的變化可知,這幾年高爐正朝著大型化方向發展?例如,以新日鐵為例,自2000年以后,名古屋3號高爐(3424—4300m3)?君津3號高爐(4063—4822m3)?室蘭2號高爐(2296—2902m3)?君津4號高爐(5151—5555m3)?大分2號高爐(5245—5775m3):世界最大高爐)等都進行了擴容大修,以應對高爐增產的要求? 根據日本國內各鋼鐵公司高爐的還原劑比和利用系數的變化情況可知,新日鐵的高爐操作目標是提高每座高爐的生產效率和實施低還原劑比操作? 關于勞動生產率方面,在最近10年問已有非常大的提高,為大約1600t/人·年,提高了大約2倍?這是高爐集約化和大型化的結果,尤其是采用節省勞動力設備?設備的自動化?合理化以及改善高爐操作效率所得的結果? 作為目前的課題是,開發以提高高爐為中心的各種輔助設備生產率的技術?應對原燃料質量變差的技術?環保技術和節能技術等?以下,就具有代表性技術的開發進行介紹? 2.2使用廉價原燃料的技術 原燃料占煉鐵成本的70%左右?90年代初期由于原燃料價格上漲,因此推進低品位?廉價原燃料的使用技術成為了重要的開發課題? 2.2.1開發在燒結礦生產過程中使用廉價鐵礦石的技術 關于鐵礦石的購入,為降低運輸成本,已由從購買巴西礦轉為購買澳礦,而且增加澳礦中屬于廉價礦石的針鐵礦(以鉛藍方石礦為主,從1992年開始購買揚迪礦,從2002年開始購買馬拉曼巴礦)的購入量?針鐵礦含有很多結晶水?由于其中的鉛藍方石礦的脈石量及脈石中的氧化鋁成分和結晶水含量高,而馬拉曼巴礦含有很多的細礦,岡此這些礦的燒結性能差,會導致燒結礦的強度下降,這是一個難題?作為大量使用鉛藍方石礦的技術是,積極推進氧化鋁無害化技術,為此新同鐵開發了采用選擇制粒法使氧化鋁封閉(無害化)的技術? 另一方面,通過提高燒結機供料滾筒下的進料器的功能(ISF和風力篩選等)?采用機架燒結法等提高燒結機的生產率?采用減少副原料法生產低Sioz燒結礦?通過強化制粒改善偽粒子結構,由此提高了燒結礦的冷態轉鼓強度(TI)和落下強度(SI),同時增加了針鐵礦的使用比例?通過這些技術開發,2004年澳礦中的針鐵礦的使用比例達到了60%左右,并計劃從第_年開始購買高P布魯克曼礦或與馬拉曼巴礦混合的礦石?以制粒技術為核心的技術開發正在進行當中? 2.2.2焦炭生產中使用弱粘結煤技術的開發 關于還原劑,不僅實施了從風口噴吹粉煤的技術,而且在煉焦過程中還逐年增加了比粘結煤便宜的弱粘結煤的使用比例?在提高焦爐使用弱粘結煤比例時,采用提高焦炭強度的技術是不可或缺的?除了采用CDQ外,新日鐵還開發了煤的調濕技術(CMC)和型煤煉焦技術(DAPS)?通過這些新技術的開發,配合煤中的水分已由90年代初期的18%左右下降到1999年的5%以下,存焦炭強度保持不變的條件下,弱粘結煤的使用比例超過了50%? 近年來,隨著高爐增產要求的提高,出現了以提高焦炭強度(DI15015)為優先,弱粘結煤的使用比率小于50%的變化?關于高強度焦炭的生產和增加弱粘結煤使用量的技術,目前正在進行煤配比技術的研究,如采用高溫in—suitNUR成像法評價煤的新方法和控制膨脹壓的方法等? 2.3高爐噴煤和高利用系數?低焦比操作技術 2.3.1高爐大量使用粉煤技術的開發 高爐噴煤技術不僅可以降低煉鐵成本,而且可以減小焦爐的操作負擔,延長焦爐壽命? 日本的高爐噴煤技術起始于1981年新同鐵大分廠的1號高爐,其后普及到各鋼鐵公司高爐?當初,主要是對粉煤的燃燒性進行研究?后來,隨著噴煤量的增加,高爐下部透氣性變差?爐下部熱損失增大和爐缸中心死料柱鈍化變得明顯起來? 在增大粉煤比的過程中,由于礦/焦(0/C)高,因此中心氣流受到抑制;煤氣流向爐周圍;隨著熱流比的下降,爐頂煤氣溫度升高;隨著焦比的減小,焦炭縫隙層厚度縮小?軟融帶的透氣阻力增大;粉煤燃燒性惡化,造成未燃碎焦的蓄積,焦粉在爐缸中心死料柱表層蓄積量增大,造成爐缸中心死料柱鈍化;因礦石層還原性和高溫特性變差,造成高Fe0渣滴下,爐溫下降;存生產低SiO2燒結礦時,由于高Al203渣的滴下,造成渣的流動性變差等? 為解決上述課題,實施了以下各種技術,如高礦/焦時爐料分布的最佳控制技術(控制中心流和邊緣流,如神戶制鋼公司開發的中心裝焦法?新日鐵開發的安裝回跳板裝置等);粉煤燃燒性控制技術(對過剩氧比和燃燒性?粉煤噴吹的最佳位置?噴槍的最佳形狀進行了研究);改善高礦/焦時的高溫還原特性(對控制熱流比?減薄焦炭層及礦石層?增加小塊焦炭使用技術和減少渣量改善礦石層高溫還原特性的方法進行了研究);抑制焦粉在爐下部周圍蓄積的技術(對焦炭的粉化機理和抑制粉化的技術進行了研究;對風口回旋區內及周同的填充結構?粉體及流體的行為?包括優化風口風速在內的鼓風條件等進行了研究)? 新日鐵1994年在君津廠5號高爐進行了噴吹粉煤200kg/t的試驗,1998年在室蘭廠使用高A1203原料情況下進行了利用系數為2.14?噴煤比為191.4kg/t的操作?另一方面,PCR>200kg/t的操作有神戶制鋼公司加古廠?的l號高爐?JFE鋼公司福山廠的3號高爐?上海寶鋼的1號高爐和韓國浦項的3號高爐?尤其是上海寶鋼的1號高爐和韓國浦項的3號高爐取得過剩氧比為0.6?礦/焦為6.0的操作,至今被認為是極限操作?雖然各高爐的利用系數和還原劑比不同,但在實施高PCR操作時,為抑制焦炭在爐下部發生粉化?改善礦石層的高溫特性,因此在原燃料質量方面,使用了強度高(高DI)的焦炭和高溫還原特性好的低Si02低A1203燒結礦? 新日鐵近年來在增加高爐噴吹發熱量高?揮發份低的粉煤和改善高爐圓周平衡?改善粉煤燃燒性?尤其是使用高強度焦炭的前提下,重新研究了風口鼓風條件和高爐形狀? 2.3.2高爐低還原劑比操作技術 采用Rist模型等對有關降低高爐還原劑比的技術進行了理論研究,主要有以下幾方面:(1)改善爐身效率(提高燒結礦的被還原性和控制爐料分布等);(2)降低維氏體還原平衡點(w點)的溫度(使用高反應性焦炭的技術);(3)提高風口處輸入的熱量(提高鼓風溫度?降低鼓風濕度等);(4)減少出鐵時帶出的熱量(減少Si?降低出鐵出渣濕度);(5)減小爐體熱損失等? 雖然以往實施的低還原劑比操作因使用輔助還原劑種類的不同而不同,但它們都是上述各種技術的具體反映,其具有代表性的例子是JFE鋼公司福山廠3號高爐(爐容積3223m3)的還原劑比為396kg/t(1981年焦油42.1kg/t?焦比354kg/t)?新日鐵室蘭廠2號高爐(爐容積2296m3)的還原劑比為440kg/t(采用油焦操作,焦比440kg/t)?改為噴煤操作后,1994年新日鐵大分廠2號高爐(爐容積5245m3)的還原劑比為455kg/t(噴煤比為98kg/t?焦比為257kg/t)?2002年韓國浦項3號高爐(爐容積3795m3)的還原劑比為493kg/t(噴煤比為222.3kg/t?焦比為271kg/t)? 新日鐵大分廠2號高爐的低還原劑比操作增加了小塊焦的使用量?降低了礦石層的厚度(改善礦石的高溫還原特性)?減小了鼓風濕度?改善了燒結礦的被還原性? 在煉鐵研究方面,除了開發改善燒結礦高溫特性的技術外,還開發了高爐熱平衡帶溫度控制技術(還原平衡點的控制),尤其是半還原燒結礦的生產使用技術正在開發當中? 關于熱平衡帶溫度控制技術,新同鐵比其它公司更早進行高反應焦炭的生產使用技術的開發,在北海煉鐵廠2號高爐進行了使用神華煤生產的高反應性焦炭的試驗,并確認了其效果?另外最近正在開發使用非燒結含碳塊礦來降低熱平衡帶溫度的技術? 關于半還原礦的生產使用技術,提出了兩段還原步驟?例如,以難燒結原料為對象,利用海外廉價天然氣在海外生產高爐用的半還原礦,然后運回國內使用,其目的是要使高爐提高利用系數?降低還原劑比,它還是一項有助于環保?減少CO2排放的技術? 2.3.3高爐模擬模型的開發 作為弄清高爐爐內現象和工藝解析的技術,開發了高爐綜合模型?高爐是在氣體?固體?液體和粉體共存下,進行多種反應的非常復雜的對流移動層型反應容器,從爐上部裝入的常溫礦石經升溫加熱?還原反應和軟化后,最終熔融?滴下?在計算機上構建高爐后,求出了數學模型作為一個脫機模擬器的作用?上世紀80年代,日本各鋼鐵公司都在進行實用的高爐二維綜合模型的開發,隨著計算機功能的提高,開發了三維正常和非正常模型,另外粉煤大量噴吹技術的發展,為對高爐下部焦炭發生的粉化和粉煤發生未燃的行為進行解析,在氣固液3相的基礎上又增加了粉體相,開發了四流體高爐模型,尤其是還開發了把渣一金屬作為液相的五流體高爐模型,大致完成了數學模型基本框架的開發? 新日鐵在80年代前期杉山等人開發的二維正常高爐綜合模型(BRIGHT模型)的基礎上,進一步提高副模型的解析精度?具體說來就是,利用松崎等人開發的爐料分布控制模型?內藤等人開發的燒結礦還?原模型?還原粉化模型?高溫特性評價和軟融帶形狀確定模型,對副模型進行了改進,通過增加操作預測模型(N—BRIGHT模型)的功能,達到了提高解析精度的目的?另外,隨著90年代后期電腦快速發展,目前已能通過電腦對解析環境進行調整,在解析結果中增設圖解顯示功能?作為其它處理高爐內現象的模型,有粉煤燃燒模型?爐下部非正常模型?爐底鐵水流模型,最近正在開發使用離散要素模型的二維或三維爐料分布控制模型? 另外,隨著計算機的改進和計算速度的提高,在高爐檢測設備方面采用了通用的LAN,能進行大量的數據處理?目前,正在新日鐵君津廠的3號?4號高爐上進行N—BRIGHT模型的在線解析,還構建了以讀出數據為基礎的操作判斷系統(Venus)作為爐內可視工具,并將其作為高爐系統應用于操作管理? 2.4延長高爐和焦爐壽命技術的開發 2.4.1延長高爐壽命 為抑制高爐大修時大量設備投資和防止大修過程中產量的變化,開發了許多延長高爐壽命的技術,使每單位爐內容積的累計出鐵量超過11000t? 為延長高爐壽命,以下幾項都是不可缺少的,(1)高爐建設時的設計;(2)生產過程中的操作管理技術;(3)爐了壽命后期的壽命延長技術和修補技術? 如果扣除計劃停爐,控制高爐壽命的部位主要是爐身部和爐底部?在1986年以后的10年間因爐腹和爐腰部的損毀而停爐的情況比以前減少了,大部分是因爐缸侵蝕而停爐的? 關于控制高爐壽命的爐喉?爐身和爐底各部位的長壽化設備技術,在爐身上部采用了立式冷卻壁式水冷板,從爐身下部到爐腰部采用了冷卻盤管和立式冷卻壁,提高了冷卻能力,另外通過改進耐火材料,提高了耐火材料的耐用性?尤其是在熱負荷高的部位,采用了第4代立式冷卻壁和銅制立式冷卻壁? 另一方面,自1990年以后提高爐缸擘耐蝕性已成為最重要的課題,因此對碳磚材質進行了改善和強化冷卻?提高碳磚的熱傳導率和細化磚的氣孔徑來防止鐵水侵入?用冷卻機降低水溫和在爐底壁采用銅制立式冷卻壁等為延長高爐壽命起了很大的作用? 2.4.2延長焦爐壽命 日本焦爐大部分足在上世紀70年代經濟高速發展時期建的,平均爐齡為33年,有的超過了40年?由于未來焦炭短缺已成為緊迫課題,在焦爐老化過程中建設新焦爐需要巨大的投資,因此必須研究開發延長焦爐壽命的技術,努力使焦爐壽命超過50年? 作為延長焦爐壽命的措施,新日鐵對焦爐炭化室石墨粘附的機理進行了解析,研究了對應措施,而且還開發了焦爐炭化室爐壁診斷和修補裝置以及焦爐更新技術的開發? 2.5資源再利用和節能技術 為構建有效利用資源的循環型社會,日本實施了以下措施,推進零排放鋼鐵廠的建設?(1)推進節能技術,防止全球變暖;(2)構建循環型社會(粉塵?渣和廢鋼鐵等副產物基本100%再利用,尤其是推進將廢塑料?廢輪胎?廢金屬和廢家電等鋼鐵』一以外的廢棄物再利用技術);(3)積極開發生態產品(開發壽命長?功能多?無有害物鋼材和開發氣化熔融爐等生態裝置)? 2.5.1利用煉鐵工藝將資源再利用的技術 2004年度新日鐵扣除從鋼鐵生產工序中產生的廢鋼,共產生了1760萬的副產物?其中,渣占70%左右,其它為粉塵和污泥等?高爐渣可以100%再利用,主要用作水泥原料?路基材料和取代沙的集料? 對于廠內產生的粉塵?污泥,為促進其用作企業內的生產原料和鋅精煉用原料,新日鐵作為鋼鐵聯合企業于2000年在君津廠和廣煙廠采用了回轉式還原爐(RHF設備),屬世界最早?它將含有鐵和碳的粉塵及污泥做成粒狀或塊狀,通過存RHF內加熱還原,可以一面促進脫鋅,一面還原,由此生產的金屬鐵可以再用于高爐和電爐? 關于廠外廢棄物的再利用,正在推進利用現有煉鐵工藝對廢塑料進行再利用?JFE鋼公司和神廣制鋼公司是用高爐對廢塑料進行再利用,新日鐵則采用焦爐化學原料處理技術對廢塑料進行再利用?2000年名古屋制鐵所和君津制鐵所開始對廢塑料進行再利用,2002年八幡制鐵所和室蘭制鐵所開始對廢塑料進行再利用,2004年大分制鐵所開始對廢塑料進行再利用,目前已具備年處理廢塑料大約20多萬噸的能力? 除此之外,還能對包括不燃燒物在內的各種垃圾(可燃垃圾?不可燃垃圾?大塊垃圾?資源垃圾?污泥?填埋垃圾)進行處理?目前,日本國內已有20多座直接熔融爐,而且還開發了具有多種功能的熔融還原爐,用于處理商業廢金屬和粉塵等? 2.5.2向節能技術的挑戰 根據自上世紀90年代以來日本鋼鐵工業的能耗趨勢可知,日本鋼鐵工業在粗鋼產量1億噸的前提下,以實現2010年的能耗比1990年減少11.5%為目標(其中1.5%為廢塑料等的再利用),正在積極開發節能技術?2004年1月24日新同鐵的三村社長在經濟產業大臣咨詢機構的綜合資源調查會上發表了題為“2030年的能源展望”的演講,塒節能的研究技術進行了概述?根據這一路線圖,煉鐵部門要擴大現有節能技術的應用和擴大廢塑料等的再利用處理數量(鋼鐵行業年處理量為100萬噸,新日鐵的目標是年處理量30萬噸),尤其是目前正在推進降低高爐還原劑比的技術? 從1 999年到2004年,進行了“有關能源減半?環境負荷最小化高爐創新煉鐵反應的研究”,這是一項以當時的北海道大學的石井邦宜教授為首開展的日本國家項目?新日鐵參加了還原性和熔融性好的高強度礦石接合體的組成和結構設計研究小組,對有關脈石成分和氣孔結構的優化進行了研究,提出了以下2點:(1)提出了能高速還原且能在低溫滴下的塊礦和最佳使用比例;(2)試制了各種含C非燒結塊礦,可使高爐的熱平衡帶溫度比以往下降200℃左右(1000℃à820℃),該技術有望成為減少C02排放的技術?它作為日本國內鋼鐵工業的課題,今后還需進一步研究? 另一方面,前年作為日本項目而推進的新一代焦爐一SCOPE21,經過10年左右的研究,2002年在新日鐵名古屋制鐵所的50t/d的中試設備上進行了試驗,結果表明生產率提高了2.4倍?增加了弱粘結煤的使用量(20%一50%)?減輕了環境污染(NOX減少了30%(<100ppm))?能耗減少2 1%?由此決定在大分制鐵所進行實際應用,它有望成為減少能耗的工藝? 2.6新一代煉鐵技術的發展 包括尚未實際應用正在研究開發中的上藝在內,在綜合各種技術后描繪了新一代高爐輪廓,提出了新一代高爐的工藝概念? 焦炭的作用主要足產生熱源和還原氣體,它還起透氣和透液媒介物的作用(高強度化)和抑制熱平衡帶溫度?改善爐內反應效率的作用(高反應性化)?對于礦石原料,由于提出了高生產率和低還原劑比的要求,因此考慮使用高強度?高氣孔型的被還原性高的燒結礦或非燒結含碳塊礦,而且還考慮使用半還原鐵和廢鋼?另外,還包括了煉鐵使用廢鋼作為減少C02的技術和采用歐洲正在研究的將脫C02的爐頂氣體吹入爐身部和風口部的技術,及采用過去全力研究開發的從風口噴吹粉礦石的技術? 作為參考,最近使用了平均灰分為11.5%的焦炭和各種礦石,在目前設備條件下(鼓風濕度上限為1250℃),對上述工藝的各種臨界操作因素進行了計算(表1)? 以過去還原劑比最低的JFE鋼公司福山廠3號高爐的操作為基礎條件,根據在目前原燃料條件下,計算了各種操作因素(還原劑比為428kg/t)?①噴吹廢塑料;②從風口噴吹粉礦石(在這里噴吹預還原率為70%的粉礦石);③從爐頂裝入還原鐵(100kg/t);④使用高反應性焦炭控制還原平衡點(熱平衡帶溫度下降100℃);⑤脫CO2的爐頂氣體吹入爐身部和風口噴吹操作時的各種因素?表中的C比是煉鐵工序中的C,考慮到燒結工序和煉焦工序中的C收得率等,因此可以用總C比=(CR/0.65+PC+73.6·SR/1000)·(C)PC+PC2·(C)PC2來評價?但是,制氧和還原鐵(以在海外用天然氣還原為前提)生產所需的C比除外?在目前噴煤操作下的C比為580—630kg/t左右,為使C比比目前操作減少10%,因此有必要確立第3種情況以后的操作技術? 3.未來1 0年的發展方向 圍繞煉鐵的資源和環境的問題今后仍將進一步嚴峻?另外,可以預計日本與鄰國的競爭也將進一步加劇?因此,今后以下課題也將越來越重要,即: ●存現有技術改進方面,降低煉鐵成本已到極限; ●現有設備不斷老化; ●全世界焦炭短缺日益嚴重,依靠海外也已變得困難; ●為防止全球變暖和構建循環型社會,對環保的要求將進一步提高; ●對優化工藝的要求進一步提高? 針對上述課題,應從新的角度來進行技術開發?例如, (1)對原料進行改進,包括在礦山所在地對原料進行預處理,由此可大幅度減輕高爐的熔融還原負荷? (2)設備的集約化和高效化? (3)提高煉鐵副產物的附加值? (4)通過采用將煤改質工藝和靜脈產業工藝相結合的煉鐵法,為構建循環型社會做貢獻? (5)人才的培養和設備的自動化? 煉鐵部門在應對上述課題時,應與礦山所存地的公司和有關行業共同協作,與大學密切合作,力求開發與時代相符的新技術? 。
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但如何處理這些氣味大、粘性強、污染性大的焦油渣一直困擾著焦化行業,用挖地堆埋的方法雖可減輕環境的污染,但不是長久之計 能否利用焦油渣的黏稠性中和焦粉、煤塵的干燥性,再混合配加一定的洗精煤直接煉焦呢?這是焦化廠重點攻關的課題通過大量的技術求證和大膽實踐,他們把配合煤、地面除塵站收集的煤塵、焦粉和廢棄的焦油渣按一定比例攪拌均勻,再將所獲得的混合物與配合煤按一定的比例混合起來,先在小焦爐反復實驗,取得充分數據后,再在65孔焦爐推廣,成效十分明顯。
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中國煉焦行業協會、中國金屬學會聯合召開濟鋼焦化清潔生產、節能環保技術現場座談會
濟鋼創建焦化清潔生產節約能源過程中,在引進外來干熄焦工藝、高壓水清掃爐門技術、瀝青水下成型技術、焦側攔焦除塵地面站技術和焦爐三車自動對位5項技術的同時,開發了無蒸汽高效蒸氨新工藝、濕磨焦粉配煤煉焦新工藝、自帶除塵式加煤車新技術、利用化產廢渣配型煤煉焦新工藝、CO2分解酚鹽新工藝、單塔脫苯新工藝、焦爐自動加熱串級調控油化技術和多焦爐集氣管壓力模糊控制8項新工藝技術, 實施了低溫水大面積應用技術、工業水小半徑循環分區域利用技術、精苯導熱油生產及聯料技術、廢水分級處理使用技術和余熱采暖5項創新成果。
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堅持自主知識產權技術的開發與推廣應用濟鋼加強關鍵節能工藝技術的研究開發,先后開發并應用了濕磨焦粉配煤煉焦技術、煉鐵優化專家系統、球團礦粉潤磨、高效空氣煤氣余熱等十幾項新技術,形成了科技成果快速轉化為節能降耗、清潔生產的增強因素特別是在國家重點推廣的節能示范項目干法熄焦建設中,堅持消化與創新改造相結合,進行了多項具有自主知識產權的技術創新,設備的國產化率達到了90%以上,年創效益5500多萬元。